佛山科尔摩根伺服电机维修
故障:电机在一个方向上比另一个方向跑得快1.故障原因:无刷电机的相位搞错。处理方法:检测或查出正确的相位。
2.故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
3.故障原因:偏差电位器位置不正确。处理方法:重新设定。
故障:电机失速
1.故障原因:速度反馈的极性搞错。
处理方法:a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)b.如使用测速机,将驱动器上TACH+和TACH-对调接入。c.如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
2.故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
3、请勿将电机的磁场连接到驱动器的电枢端子上,反之亦然!
当客户连接科尔摩根伺服驱动器时,电枢和励磁端子的混淆是一个常见的错误,当它发生时,结果会损坏电机。发生这种情况的原因是,直驱动器的励磁电压被施加到了电动机的电枢上,而直流电动机的励磁没有受到任何电压。然后,电机轴将旋转得非常快,并可能损坏或损坏,破碎的金属会飞到任何地方。
4、请勿将高压线和低压线捆扎在一起!
在大多数情况下,可以在卸载任何电气设备之前为应用程序的接线做好一些照相。但是在某些情况下,尤其是对于我们一些在现场的集成商客户而言,并不总是很清楚驱动器是如何接线的。如果您被迫将高低压电线放在同一位置,请将它们分开。可以90度角穿过它们,以消除任何电噪声。
F21 处理误差 软件上的错误扩展卡 联系客户支持
插件卡不允许 联系客户支持
F22 保留 保留
F23 控制器区域网路 严重的CAN总线通信错误. 检查能够电缆和控制器
F24 警告 警告是显示为错误 与WMASK参数,你能读懂,警告(s)是评价作为错误。根据这个信息,请参阅清单的警告消息。LASTWMASK的参数表示,去年导致F24警告.
F25 变换错误(电机可能在加速)力量和运动矢量在逆转 接线错误在机动阶段 测试电机电缆完全——适应DIR
接线错误反馈电缆 检查旋转方向在监视器窗口,测试反馈电缆完全——适应DIR
内部间隙/振荡的机械系统 检查机械系统和排列,如果必要的
监控太敏感 提高VCOMM(VCOMM = MSPEED意味着小灵敏度)
电机电缆/反馈电缆从另一个电机插上电源. 检查和正确的amplifier-motor赋值.
抵消太高 检查旋转杆号(RESPOLES),电机极数(MPOLES)和偏移量(MPHASE)
Wake&Shake失败 执行Wake&Shake
F26 限位开关
制导误差